某公司2500t/d生產(chǎn)線的水泥粉磨系統(tǒng),由兩套椎4m×13m雙倉管磨和O-Sepa高效選粉機組成。2005年5月投產(chǎn)以來,實際產(chǎn)量已遠(yuǎn)高于設(shè)計產(chǎn)量,近幾年開始出現(xiàn)較為嚴(yán)重的飽磨現(xiàn)象,給生產(chǎn)和管理帶來一定難度,通過分析原因,制定了詳細(xì)的操作規(guī)程,飽磨現(xiàn)象得到了有效預(yù)防,產(chǎn)、質(zhì)量穩(wěn)定。 1.飽磨時中控參數(shù)的變化情況 在實際運行中發(fā)現(xiàn),飽磨初期中控操作參數(shù)中,磨機電流比正常升高1~2A,出磨提升機、選粉機電流會升高,出磨水泥溫度沒有明顯變化。飽磨初期至有明顯飽磨現(xiàn)象要持續(xù)2~3小時,在這過程中如果調(diào)整不到位將會出現(xiàn)磨頭大量返料,中控參數(shù)磨機電流直線下降,出磨提升機、選粉機和入庫提升機的電動機電流接近空載電流,出磨負(fù)壓升高,并且出磨水泥溫度降低很多。在出現(xiàn)第一次飽磨現(xiàn)象時,磨頭大量返料近4~5小時,整個磨機房都是水泥粉塵。當(dāng)時,操作員在止料搖磨10min仍沒有明顯改觀后采取停磨措施,打開一倉磨門看到3/4為物料,再次啟磨時連續(xù)運轉(zhuǎn)1小時,磨機啟動正常。這次飽磨搖磨長達(dá)1小時,磨機飽磨現(xiàn)象才逐漸消失。此時中控參數(shù)變化為:出磨水泥溫度上升幅度較大,磨機電流、出磨提升機、選粉機和入庫提升機電流逐漸升高,并逐漸接近正常操作值,說明飽磨現(xiàn)象已經(jīng)消除。在飽磨消除后的2小時內(nèi)增加產(chǎn)量幅度不要太大,2小時后可穩(wěn)定原來的臺時產(chǎn)量。因為飽磨后,一倉鋼球級配被打亂,如果增加產(chǎn)量幅度過大又會出現(xiàn)飽磨現(xiàn)象。 2.飽磨現(xiàn)象分析與解決措施 由于物料易磨性或物料粒度、計量設(shè)備發(fā)生變化是導(dǎo)致飽磨主要原因,查出這幾起飽磨現(xiàn)象均為熟料易磨性變化引起的。由于熟料易磨性變差后,操作員沒有及時降低臺時產(chǎn)量,導(dǎo)致磨機工況逐漸惡化,一倉破碎能力顯著下降,物料進出失去平衡,大量沒有破碎的熟料夾在隔倉板篦縫中,使得一倉物料不能及時排出,進而出現(xiàn)了磨頭大量返料。在中控參數(shù)磨機電流、出磨負(fù)壓和出磨水泥溫度出現(xiàn)變化時,必須及時分析原因,飽磨初期可以降低臺時產(chǎn)量5噸左右進行調(diào)整,若在10min內(nèi)仍無明顯改觀,必須止料處理,并且加大磨機通風(fēng),提高選粉機轉(zhuǎn)速,增加磨內(nèi)流速,如果出現(xiàn)大量磨頭返料現(xiàn)象說明飽磨現(xiàn)象,已經(jīng)很嚴(yán)重,磨機隔倉板篦縫已經(jīng)堵塞。解決措施是開大主排風(fēng)機閥門,提高選粉機轉(zhuǎn)速,過5min后降低主排風(fēng)機閥門開度,以便夾在篦縫的熟料顆粒掉落,然后重復(fù)進行。在以后出現(xiàn)的幾起飽磨現(xiàn)象中,我們采用這種方法只用20min就能解決嚴(yán)重的飽磨現(xiàn)象,值得注意的是,在出現(xiàn)較為嚴(yán)重的飽磨現(xiàn)象時不要采取停磨措施,只要處理方法得當(dāng),飽磨現(xiàn)象一定會很快解決,一旦停磨處理有可能導(dǎo)致磨機啟動不起來。 3.日常維護 加強中控操作技能培訓(xùn),關(guān)注熟料質(zhì)量和回轉(zhuǎn)窯的運行情況,勤到現(xiàn)場聽磨音,在操作中精益求精,認(rèn)真查看參數(shù)曲線,做到操作參數(shù)勤調(diào)、微調(diào),時刻保持磨機工況的穩(wěn)定。 |